解化化工公司“土专家”站C位!
在解化化工分公司,一线职工搞“小发明、小创造、小革新、小设计、小建议”早已不是新鲜事。这项持续多年的群众性创新活动,正悄然改变企业的生产面貌:装置运行更稳,能耗持续下降,一批长期困扰生产的技术瓶颈被逐一突破。近三年,公司累计完成“五小”成果立项200余项,一线参与率超过85%,直接创造经济效益逾1967万元。
把创新扎根在车间里
解化化工分公司是一家有着68年历史的老牌化工企业,生产链条长、工艺复杂,设备运维和节能降耗压力不小。过去,许多一线问题依赖外部专家或年度大修解决,单次委外费用动辄数十万元,且周期长、见效慢。公司管理层意识到,真正的“解药”就在职工手里——天天摸设备、盯参数的职工,最清楚问题出在哪儿。
为此,公司明确提出,以推动装置“安、稳、长、满、优”运行为目标,把“五小”活动作为群众性技术创新的主抓手。构建了工会牵头、生产部门主抓、技术部门支撑、全员参与的工作体系。每年制定专项方案,设立专项奖励资金,由公司领导牵头,联合生产、技术、工会及中级诊断师组成评审小组。任务层层分解到车间、班组、岗位,覆盖全部21个生产车间、206个班组。近三年,职工共提出的合理化建议326条。

现场
“五小”活动最突出的特点,就是问题从现场来、对策回现场去。公司明确区分创新型与问题解决型两类课题,聚焦工艺优化、设备运维、质量提升、节能降耗、环保减排、安全管控、智能升级7个重点方向。
一批看得见、摸得着的成果落地。针对化肥产品结构单一问题,研发团队成功开发中量元素水溶肥料,具备试生产条件,提高巿场竞争力;面对尿素中镍含量分析操作繁琐、误差大的老毛病,技术人员改进检测方法,单次化验时间缩短87.5%,年节约试剂成本约0.318万元;锅炉氮氧化物排放浓度偏高,攻关小组通过调整燃烧配风和脱硝工艺,在未新增大型设备前提下实现NOₓ排放浓度下降47.65%,年减排氮氧化物约377.83吨;燃料气净化后的尾气被回收利用,日均回收燃气约4.8万立方米,折合年节约标煤近30吨。
此外,延长关键装置运行周期项目将云煤炉平均运行周期达到了213.6天,合成氨装置500#入口煤气量增加至120000m3/h,突破以往116500m3/h煤气量运行的工况。公司统计显示,近三年来通过“五小”活动破解的生产瓶颈和现场难题累计达200余项,直接支撑了生产运营的提质增效。
闭环管理让“金点子”结出“金果子”
为防止活动流于形式,公司推行全流程闭环管理方法:选题立项、现状调查、目标设定、原因分析、要因确认、对策实施、效果检验、巩固标准化、总结提升——九个环节环环相扣。每个课题须经评审小组立项论证,实施后必须用连续三个月以上的运行数据验证效果,成熟做法固化为操作规程或管理制度。近三年,已有40项“五小”成果转化为企业标准作业程序。每年,公司定期组织成果发布会和经验交流会,让优秀课题负责人上台讲思路、晒数据、谈体会。这种做法不仅让创新者有了荣誉感,也促使好方法快速复制推广。比如燃料气净化回收的做法,最初在一个工段试点成功,三个月内推广到全部三个主生产单元,年回收燃气总价值超过1000万元。

现场
奖励看得见,成长有通道
创新要持久,激励得跟上。公司建立了分层级的评比奖励机制,优秀“五小”成果按等次给予一定的奖金,同时与职工评先评优、技能等级晋升、后备干部培养直接挂钩。近三年累计发放“五小”专项奖励4.1869万元,有13名一线职工因创新成果突出获评公司级“技术能手”。

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覆盖范围上,合成氨厂、二甲醚厂、氨加工厂等全部生产单元均有职工参与,一线操作工、技术骨干、车间管理人员累计参与超700人次。重实效、不图虚名的导向,让职工从“要我创新”转向“我要创新”。老职工王琳说:“以前觉得搞创新是技术员的事,现在自己琢磨个小工具、改进个操作法,车间里就认可,年底还能加分。”
持续深耕换来真金白银的回报。装置运行的稳定性、可靠性、经济性逐年提升。与2020年相比,公司非计划停车次数下降36.36%,产能利用率提升至130.02 %,安全环保隐患按期整改率保持100%。职工的质量意识、创新能力和实操水平逐步提升。

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2023年,“提高合成氨产量小组”等3个QC小组荣获“云南省优秀质量管理小组”;2025年,“二净化QC成果”等2个小组荣获“云南省质量协会优秀质量管理小组”。这些荣誉背后,是一线职工立足岗位、解决真问题的扎实功夫。
下一步解化化工分公司将继续深化“五小”暨QC小组活动,扩大参与面,聚焦重点课题,强化成果推广,完善激励机制,力争全年“五小”成果立项数增长20%,成果转化率提高到10%以上,引导更多职工用岗位上的小革新、小创造,汇聚成推动公司高质量发展的持久动力,为集团一体化融合、经济高质量发展提供更多的智慧力量。